轮对轴承压装机液压系统PLC控制研究
工作量大等缺陷。而采用PLC控制代替传统的继电器控制既能满足控制要求,又能降低控制成本。
关键词:液压系统;压装机;PLC;机车
中图分类号:THl37 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.05.011
铁路是我国国民经济的大动脉和大众化的交通工具,在推动我国社会又好又快的发展中起着重要的作用。随着高速铁路的快速发展,人们对机车运行的平稳性和安全性提出了更高的要求。而轮对轴承压装机是保证机车运行质量的关键。近年来,液压传动得到了广泛应用,以往的压装机均加装了液压系统,但采用继电器控制的液压系统在应用过程中有许多不足之处。因此,根据实际要求,有必要在铁道轮对轴承压装机的液压系统中采用PLC控制。
1 研究现状
传统的液压系统采用了各种继电器控制,比如接触器、开关和触点等。其按照特定的逻辑关系控制液压系统,特点为全硬件控制、体积大、可靠性低、安装困难、维护工作量大、结构复杂、逻辑关系确定后难以更改、设计和施工周期较长等,已无法满足用户的需求。而PLC具有功能强大、性价比高、硬件齐全、使用方便、适应性强、可靠性高、抗干扰能力强、编程方法简单、维修方便、体积小、能耗低等特点。因此,本文介绍了铁道轮对轴承压装机液压系统的PLC控制。
2 液压系统的PLC控制
2.1 控制对象
主要控制对象为整个铁道轮对轴承压装机液压系统。铁道轮对轴承压装机液压系统PLC控制的原理如图1所示。具体而言,包括油源变量柱塞泵1,其最高工作压力由先导式溢流阀3设定,卸荷由二位四通电磁换向阀4控制,单向阀2用于防止油液倒灌;分别采用三位四通电磁换向阀5,6,7,8控制顶对液压缸20、送对液压缸21、锁紧液压缸22、伸套压装液压缸23的运动方向;锁紧缸22通过液压锁13锁紧轮对;压装缸23的无杆腔油路设有顺序阀9和节流阀25,用于压装结束后、换向前的释压控制,以减小压力冲击;顺序阀10是伸套压装液压缸23的背压阀;系统中的压力继电器14,15,16,17,18,19是发信装置,用于系统工作循环的自动控制。
2.2 运行流程
液压系统工作时,空载启动液压泵,电磁铁1YA通电,换向阀4切换至下位,系统升压;轮对推入后,电磁铁4YA通电,换向阀5切换至左位,液压泵l的压力油经单向阀2和换向阀5进入顶对液压缸20的无杆腔,活塞杆顶起轮对,电磁铁6YA通电,换向阀6切换至左位;液压泵1的压力油经换向阀2和换向阀6进入送对液压缸21的无杆腔,活塞杆顶起轮对,V形道轨翻转,压力继电器19发信;电磁铁4YA和电磁铁6YA断电,换向阀5和换向阀6均复至中位;电磁铁2YA和电磁铁8YA通电,换向阀8和换向阀7切换至左位;液压泵1的压力油经换向阀2和换向阀8进入伸套压装液压缸23的无杆腔,经换向阀7和液压锁13进入锁紧液压缸22的无杆腔;伸套杆伸出定位,因换向阀10的存在而产生了回油背压,导致压装杆不动作,因此,在节流阀24的作用下,锁紧缸22在伸套杆定位后锁紧轮对,压力继电器16发信,电磁铁8YA断电,换向阀7复至中位,液压锁13锁紧;系统压力持续增大,开始克服背压,压装杆伸出实现压装;压装完成后,系统压力继续增大,压力继电器15发信,电磁铁10YA通电,换向阀12切换至上位;液压缸23的无杆腔通过换向阀9和节流阀25释压(释压时间由节流阀25的开度决定),电磁铁2YA断电;电磁铁3YA和电磁铁9YA延时通电后,换向阀8和换向阀7切换至右位,液压泵1的压力油经换向阀8和单向阀11进入伸套压装液压缸23的有杆腔,经换向阀7和液压锁13进入锁紧液压缸22的有杆腔,伸套杆与压装杆、锁紧液压缸22同时退回;压力继电器14发信,电磁铁3YA和电磁铁9YA断电,换向阀8和换向阀7均复至中位,电磁铁5YA通电,换向阀5切换至右位,液压泵1的压力油进入顶对液压缸20的有杆腔,实现落对、送对,电磁铁10YA断电,换向阀12复位,恢复至可压装状态;压力继电器18发信,电磁铁7YA通电,压力继电器17发信,电磁铁5YA、电磁铁7YA和电磁铁1YA断电,系统复原。总流程框图如图2所示。
2.3 组成及实现
采用PLC控制的液压系统是保证机车安全运行的关键。液压系统的硬件主要分为外部电路和核心单元两部分。其中,外部电路具有采集、处理和转换驱动系统的信息、回路压力等数据的功能,核心单元(可编程控制器)具有处理信号、发送电机驱动指令等功能。
外围电路主要包括以下2部分:①电机运行状态信号监控。电机运行状态信号通过电机控制回路中的多个接点输入到PLC中,且所有信号的输入都会经过光耦隔离,从而提高其抗干扰能力。②电机驱动单元。电机的启动信号由PLC发出,输出单元不直接驱动电机,而是通过1个220 V、10 A的中间继电器带动电机操作回路。这样不仅能提高系统的驱动能力,还能使电气操作回路与PLC控制回路分隔,从而提高液压系统的安全性和可靠性。
2.4 软件设计
系统启动软件的主要任务包括以下5项:①系统的初始化。②正常状态下的监测和监控。③在电机启动状态下,将信息传输至上位机,以便维护人员实时了解设备的运行状况。④液压系统的顺序动作控制。⑤借助S7-200仿真软件,依次手动开启各开关,观察液压系统的动作是否正确。如果不正确,则应及时调试程序,直至正确为止。
3 结束语
采用PLC控制的液压系统既能提高轴承压装机的可靠性,又能提升其自动化程度,且具有维护简单、方便的特点。其不仅有利于提高高速铁路列车运行的安全性,还为今后其他液压系统设备的扩充创造了条件。
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〔编辑:张思楠〕
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