C730B车床PLC改造
文章编号】1673-1069(2019)08-0143-02
1 引言
轴承套圈:轴承用于承受载荷并与机床配合的零件,分为内套和外套,内套沟道称为内沟,外套沟道称为外沟[1]。
PLC:PLC又称为可编程控制器,由于它功能强大,易于编程,抗干扰能力强,所以被大量地应用在工业控制领域。
续流保护:用于消除感性负载的反向电动势的一种保护措施。
2 改造背景
改造的原则是在保证原机床动作不变的基础上,将控制刀架运行的电磁阀的小继电器去掉,原控制小继电器动作的线路由PLC线路和程序控制替代,PLC各输出接点采用短路、续流保护等。其动作顺序分为:
①手动:I刀架选择、Ⅱ刀架选择、刀架工进、刀架快进、刀架快退、主轴点动、主轴连续、卡盘控制。
②自动:I刀架选择、Ⅱ刀架选择、半自动启动、紧急退刀、卡盘控制、刀架依次、SQ7、SQ8、SQ2、SQ5、SQ3、SQ6、SQ0、SQ4等行程开关相配合。
电路图如图1所示。
3 工作过程分析
3.1 手动
启动油泵电机,然后将手动/自动选择开关SA1拨到手动位置上,如果调整I刀架,则将I刀架选择开关SA4拨到闭合位置,然后分别按下刀架工进SB6、刀架快进SB5、刀架快退SB7按钮,刀架将会按照命令完成工进、快进、快退等动作。如果调整Ⅱ刀架,则将Ⅱ刀架选择开关SA5拨到闭合位置,然后分别按下刀架工进SB6、刀架快进SB5、刀架快退SB7按钮,刀架将会按照命令完成工进、快进、快退等动作。按下主轴点动按钮SB3,主电机旋转,带动主轴旋转,松开主轴点动按钮SB3,主电机停转,主轴停转。将主轴连续开关SA2拨到接通位置,主电机旋转,带动主轴旋转,将主轴连续开关SA2拨到断开位置,主电机停转,主轴停转。将卡盘控制开关SA6拨到接通位置,卡盘卡紧,将卡盘控制开关SA6拨到断开位置,卡盘松开。
3.2 自动
启动油泵电机,将手动/自动选择开关SA1拨到自动位置上,将工件放置在卡盘上,将卡盘控制开关SA6拨到接通位置,使工件正确地装卡在卡盘上(如果单独使用I刀架或单独使用Ⅱ刀架,则将I刀架选择开关或Ⅱ刀架选择开关拨到接通位置,如果I、Ⅱ刀架同时使用,则将I、Ⅱ刀架选择开关同时拨到接通位置),并且确定行程开关撞块是否压合原位行程开关SQ0、SQ4,然后按下半自动启动按钮SB4,这时主电机开始旋转,带动主轴旋转,刀架开始快进,当刀架行程开关撞块压合I刀架工进行程开关SQ2或Ⅱ刀架工进行程开关SQ5时,刀架开始工作进给,车刀开始车削工件(如果需要对工件进行冷却,就将水泵控制开关SA3拨到接通位置),当刀架行程开关撞块压合I刀架退刀行程开关SQ3或Ⅱ刀架退刀行程开关SQ6时,刀架开始快退,最后,压合I刀架原位行程开关SQ0或Ⅱ刀架原位行程开关SQ4,刀架停止运动,主电机停止旋转,主轴停止旋转,将卡盘控制开关SA6拨到断开位置,取下工件,这样一个半自动过程完成。
刀架依次开关是根据不同工件的加工方法而设定的,其与I刀架依次行程开关SQ7和Ⅱ刀架依次行程开关SQ8相配合使用。首先,将I刀架选择开关SA4和Ⅱ刀架选择开关SA5拨到断开位置,然后当刀架依次开关SA7在接通位置时,按下半自动启动按钮SB4,I刀架开始进刀,经过快进、工进以后开始快退,在退回的过程中,压合Ⅱ刀架依次行程开关SQ8,此时Ⅱ刀架开始进刀,而I刀架继续退刀并最后压合I刀架原位行程开关SQ0停止运动,当Ⅱ刀架完成快进、工进、快退,并压合Ⅱ刀架原位行程开关SQ4停止运动时,主电机停止旋转,主轴停止旋转,将卡盘控制开关SA6拨到断开位置,取下工件,这样一个半自动过程完成。如果将刀架依次开关SA7拨到断开位置时,其工作过程与前面介绍的工作过程正好相反,即Ⅱ刀架先开始动作,在Ⅱ刀架动作完成以后,I刀架开始动作,如此就又完成了另外一个半自动过程。
4 结论
通过对这两台机床进行PLC改造以及进行一系列的实际加工,使这两台机床满足了使用要求,并且在平时的保养和维护时,由于PLC输入/输出接口电路采用了CA-20接插件,接线端子采用锡焊,使线路比较集中,这样在机床出现故障时,容易判断,便于维修,缩短了维修时间。而PLC程序取代过去的一部分线路,有些故障可以通过修改PLC程序来排除,达到了比较满意的效果。
【参考文献】
【1】郑凤翼.三菱PLC与变频器控制[M].北京:电子工业出版社,2013.
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